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風(fēng)機改造問題分析

2021-02-25 02:57:28 晟源科技 1737

風(fēng)機存在的問題,晟源科技進(jìn)行風(fēng)機改造分析:

一次風(fēng)機出口壓力長期控制在56kPa左右,火焰無力度,工況不理想,煤管用風(fēng)調(diào)節(jié)受限制,經(jīng)常出現(xiàn)窯前飛砂嚴(yán)重、窯尾溫度高、熟料質(zhì)量差、預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重經(jīng)常堵塞的狀況,窯頭負(fù)壓波動大,一次風(fēng)機功耗高達(dá)110kW以上。

經(jīng)分析認(rèn)為,頭煤用量較高、煤粉燃燒不充分是造成以上問題的主要原因。煤粉的不完全燃燒造成窯內(nèi)還原氣氛嚴(yán)重,F(xiàn)e?O?還原成的FeO極易與其他氧化物生成低熔點的化合物,形成的結(jié)圈和副窯皮不斷脫落,造成熱工制度紊亂。

首先在配料和工藝操作上進(jìn)行了改進(jìn),適當(dāng)提高了熟料飽和比和硅酸率,在保證窯況的情況下,適當(dāng)減少了頭煤用量,降低了入窯煤粉細(xì)度。采取以上措施后,系統(tǒng)結(jié)皮堵塞情況有所改善,但窯尾溫度高和煤粉不完全燃燒造成的還原氣氛嚴(yán)重的問題仍一直存在。一次風(fēng)壓不足、煤粉打散效果不好、風(fēng)煤混合差是造成頭煤不能充分燃燒的根本原因,因此,需要提高風(fēng)機出口風(fēng)壓。目前,一次風(fēng)機運行基本處于滿負(fù)荷狀態(tài),為了降低風(fēng)機功耗,考慮到羅茨風(fēng)機轉(zhuǎn)速越高,風(fēng)量、軸消耗功率越大的機械特性,經(jīng)對比衡量,該公司決定采用空氣懸浮風(fēng)機對其進(jìn)行節(jié)能改造,提高風(fēng)壓和風(fēng)速,降低運行功耗,既可使火焰明亮有力,煤粉充分燃燒,又可增加火焰韌性和剛度,減少二次風(fēng)沖擊,減少窯頭負(fù)壓波動,提高系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量。

改造過程中將原有一次風(fēng)機的備用風(fēng)機拆除,在原有的風(fēng)機底座上安裝空氣懸浮風(fēng)機,拆除原備用風(fēng)機管道,對懸浮風(fēng)機出口管道進(jìn)行整體設(shè)計安裝空氣懸浮風(fēng)機啟動時必須保持24000r/min的較高轉(zhuǎn)速,運行時轉(zhuǎn)速需控制在24000~27000r/min,為此,增加空氣懸浮風(fēng)機余風(fēng)排氣管道和旁路泄壓管道等兩處對空排放管道閥門。余風(fēng)排氣管道的作用在于當(dāng)風(fēng)機壓力傳感器發(fā)生故障或出口閥門被過度操作關(guān)閉時,余風(fēng)排氣閥門將自動開啟排氣,防止風(fēng)壓過高對風(fēng)機內(nèi)部構(gòu)造帶來損害。點火之初,燃料胴量較少,為防止風(fēng)機以24000r/min的高速運行時造成出口風(fēng)壓過高,需手動開啟泄壓閥,調(diào)整風(fēng)機出口壓力,使之形成剛勁有力的火焰。在逐步增加窯頭燃煤用量至正常運行的過程中,要逐漸關(guān)小泄壓閥門開度直至零,泄壓閥門的存在對于窯的點火升溫制度至關(guān)重要,不宜取消。兩處對空排放管道加裝消音器,降低噪聲污染,將原有的一次風(fēng)機作為空氣懸浮風(fēng)機的備用風(fēng)機。

改造后的空氣懸浮離心鼓風(fēng)機以動壓空氣軸承技術(shù)為核心,以高速流體機械為支撐,采用動壓空氣軸承、高速永磁電機、高效葉輪及自動化系統(tǒng)的設(shè)計,完美解決了閃機械摩擦導(dǎo)致的極大的能量損耗及噪聲等問題,可以為窯頭燃燒器提供足夠的風(fēng)壓和風(fēng)速空氣懸浮風(fēng)機采用一體化緊湊型沒汁,安裝簡單易操作,具有技術(shù)先進(jìn)、性能呵靠、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、節(jié)約能源、維護方便的特點。


標(biāo)簽: 風(fēng)機改造
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